ایتھینا انجینئرنگ S.r.l.
ایتھینا انجینئرنگ S.r.l.
خبریں

عمودی سنٹرفیوگل پمپوں کی کم گھماؤ رفتار کی وجہ کیا ہے؟

صنعتی سیال نقل و حمل کے نظام میں ،عمودی سینٹرفیوگل پمپپانی کی فراہمی ، حرارتی ، وینٹیلیشن اور ائر کنڈیشنگ (HVAC) ، کیمیائی عمل ، اور میونسپل نکاسی آب جیسے ان کے کمپیکٹ ڈھانچے ، آسان تنصیب ، اور آسان دیکھ بھال کی وجہ سے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم ، بہت سے صارفین کو اصل آپریشن کے دوران ایک عام لیکن مشکل مسئلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے: عمودی سنٹرفیوگل پمپوں کی کم گھماؤ رفتار۔ اس سے نہ صرف پمپ کے سر اور بہاؤ کی شرح متاثر ہوتی ہے بلکہ نظام کی کارکردگی میں کمی ، توانائی کی کھپت میں اضافہ ، اور یہاں تک کہ سامان کی ناکامیوں کا بھی سبب بن سکتا ہے۔

تو ، عمودی سنٹرفیوگل پمپوں کی کم گھماؤ رفتار کی وجہ سے قطعی طور پر کیا وجہ ہے؟ انجینئرنگ کی مشق اور سائٹ پر تجربہ کرناٹیفیکوتکنیکی ٹیم ، یہ مضمون تکنیکی نقطہ نظر سے گہرائی سے تجزیہ کرے گا اور پمپ یونٹوں کے طویل مدتی موثر آپریشن کو یقینی بنانے میں مدد کے لئے عملی خرابیوں کا سراغ لگانے اور اصلاح کی تجاویز فراہم کرے گا۔

What Causes the Low Rotational Speed of Vertical Centrifugal Pumps

I. عمودی سنٹرفیوگل پمپوں میں کم گھومنے والی رفتار کی عام وجوہات

سائٹ پر بحالی کے معاملات اور حوالہ کے اعداد و شمار کی ایک بڑی تعداد کی بنیاد پر ، عمودی سنٹرفیوگل پمپوں میں کم گھومنے والی رفتار کی وجوہات کو پانچ قسموں میں درست طریقے سے خلاصہ کیا جاسکتا ہے ، جس میں متعدد طول و عرض جیسے انسانی آپریشن ، اجزاء کا لباس ، تنصیب ، خود سامان ، اور پرائم موور کی بحالی کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔

1. ماڈل کے انتخاب میں انسانی غلطی

یہ سب سے عام انسانی عنصر ہے۔ بہت سارے صارفین ، سہولت یا لاگت کی بچت کے ل ، ، تصادفی طور پر ایک اور عمودی سنٹرفیوگل پمپ کو متبادل کے طور پر منتخب کریں جب اصل کو نقصان پہنچا ہے ، بغیر کسی سامان کے درجہ بند پیرامیٹرز کے مطابق اس کا مماثل ہے۔ وہ بہت کم جانتے ہیں کہ سینٹرفیوگل پمپوں کے مختلف ماڈلز میں بجلی کی ضروریات اور رفتار موافقت میں موروثی اختلافات ہیں۔ بے ترتیب متبادل کے نتیجے میں لامحالہ نئے پمپ اور بجلی کے نظام کے مابین مماثلت پیدا ہوگی ، جس سے براہ راست بہاؤ کی شرح میں کمی ، سر میں کمی اور پانی کو پمپ کرنے میں بھی ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پمپ کی گردش کی رفتار درجہ بندی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔

2. تنصیب کی تفصیلات میں انحرافات

معمولی نامناسب تنصیب غیر معمولی رفتار کا سبب بن سکتی ہے۔ خاص طور پر ، ان میں شامل ہیں: دونوں پلوں کے درمیان ناکافی مرکز کا فاصلہ جس کی وجہ سے بیلٹ لپیٹنے والے ناکافی زاویہ ہوتے ہیں۔ دونوں شافٹوں کی ہم آہنگی میں ضرورت سے زیادہ انحراف ٹرانسمیشن مزاحمت میں اضافہ ؛ اوپر کی بڑھتی ہوئی پھسلن پر ڈرائیو بیلٹ کے تنگ پہلو کی غلط تنصیب ؛ ٹرانسمیشن تناسب کو نقصان پہنچانے والے گھرنی قطر کی غلط گنتی ؛ اور جوڑے ہوئے عمودی سنٹرفیوگل پمپوں میں دونوں شافٹ کی ضرورت سے زیادہ سنکی پن۔ اگرچہ یہ تنصیب کے مسائل معمولی معلوم ہوتے ہیں ، لیکن وہ براہ راست پمپ کی گردش کی رفتار کو درجہ بندی کی قیمت سے ہٹانے کا سبب بنے گی ، جس سے سامان کے معمول کے عمل کو متاثر ہوگا۔

3. پمپ کی خود مکینیکل ناکامی

عمودی سنٹرفیوگل پمپ کی مکینیکل ناکامی کم رفتار کی اہم داخلی وجوہات ہیں۔ جب امپیلر اور پمپ شافٹ ڈھیلے کے درمیان باندھنے والا نٹ ، یا طویل مدتی تناؤ کی وجہ سے پمپ شافٹ خراب ہوجاتا ہے اور موڑ جاتا ہے تو ، امپیلر بے گھر اور براہ راست پمپ جسم کے خلاف رگڑتا ہے ، جس سے گھومنے والی مزاحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پمپ شافٹ کے آپریشن کے لئے "سپورٹ پوائنٹ" کے طور پر ، بیرنگ ، ایک بار پہنے ہوئے یا پکڑے جانے کے بعد ، پمپ شافٹ کی گردش کو سختی سے رکاوٹ بنائے گا۔ دونوں حالات پمپ کی گھماؤ رفتار کو نمایاں طور پر کم کردیں گے ، اور اگر بروقت طریقے سے سنبھالا نہیں گیا تو ، زیادہ سنگین میکانکی نقصان پہنچے گا۔

4. ڈرائیو بیلٹ پہننے اور عمر بڑھنے

بہت سے بڑے عمودی سینٹرفیوگل پمپ بیلٹ ٹرانسمیشن کو اپناتے ہیں۔ پاور ٹرانسمیشن کے کلیدی جزو کے طور پر ، ڈرائیو بیلٹ ایک طویل وقت کے لئے تیز رفتار رگڑ کی حالت میں ہیں اور لامحالہ لباس اور سلیک کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب ڈرائیو بیلٹ کسی خاص حد تک پہنتا ہے تو ، اس اور گھرنی کے مابین واضح پھسلن پائے گی ، جس کے نتیجے میں موٹر کی آؤٹ پٹ پاور پمپ شافٹ میں مکمل طور پر منتقل نہیں ہوتی ہے ، اس طرح عمودی سنٹرفیوگل پمپ کی اصل گھماؤ کی رفتار کو براہ راست کم کردیتی ہے۔ پہننے میں جتنا سخت ہوتا ہے ، رفتار میں کمی اتنی ہی واضح ہوتی ہے۔

5. پرائم موور کی ناکافی دیکھ بھال

عمودی سنٹرفیوگل پمپ کے "پاور سورس" کے طور پر ، موٹر کی بحالی کا معیار براہ راست پمپ کی گردش کی رفتار کو متاثر کرتا ہے۔ جب موٹر سمیٹ برن آؤٹ ، ڈیماگنیٹائزیشن ، یا دیگر امور کی وجہ سے کچھ پمپ بحالی کے لئے بند کردیئے جاتے ہیں تو ، سمیٹنے والے موڑ کی تعداد میں تبدیلی ، تار قطر کی تبدیلی ، وائرنگ کے غلط طریقے وغیرہ ، موٹر کی آؤٹ پٹ پاور اور رفتار کو معیارات سے ہٹانے کا سبب بنے گی۔ ایک ہی وقت میں ، اگر دیکھ بھال کے دوران موٹر کے داخلی غلطیوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا ہے تو ، غیر مستحکم بجلی کی پیداوار اسٹارٹ اپ کے بعد واقع ہوگی ، جس کی وجہ سے عمودی سنٹرفیوگل پمپ کی غیر معمولی گردش کی رفتار ہوگی۔

ii. گھومنے والی رفتار واقعی بہت کم ہے تو جلدی سے یہ کیسے طے کریں؟


  • سائٹ پر پمپ شافٹ کی رفتار کی پیمائش کرنے کے لئے لیزر ٹیکومیٹر یا ہینڈ ہیلڈ ٹیکومیٹر کا استعمال کریں۔
  • نام پلیٹ پر نشان زد کردہ درجہ بندی کی رفتار کے ساتھ موازنہ کریں۔
  • مشاہدہ کریں کہ آیا پانی کی دکان کے دباؤ اور بہاؤ کی شرح ڈیزائن کی اقدار سے نمایاں طور پر کم ہے۔


خلاصہ

اس سوال کے بارے میں کہ عمودی سنٹرفیوگل پمپوں کی کم گھماؤ رفتار کی وجہ کیا ہے ، ہم یہ نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ ہے بلکہ سامان کی زندگی کے دور میں انتظامیہ اور بحالی کی سطح کا بھی امتحان ہے۔ ماخذ میں صحیح ماڈل کے انتخاب سے لے کر آپریشن کے دوران محتاط دیکھ بھال اور ناکامی کے بعد پیشہ ورانہ مرمت تک ، ہر لنک بہت ضروری ہے۔ لہذا ، پیشہ ور برانڈ کا انتخاب کرناٹیفیکوجو اس منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں ماڈل کے انتخاب اور ڈیزائن کے بعد فروخت کے بعد کی حمایت تک جامع خدمات مہیا کرسکتا ہے یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ یقینی بنانا کہ آپ کی پیداوار کا عمل ہمیشہ موثر اور مستحکم کام کرتا ہے۔



متعلقہ خبریں۔
مجھے ایک پیغام چھوڑ دو
  • BACK TO ATHENA GROUP
  • X
    ہم آپ کو براؤزنگ کا بہتر تجربہ پیش کرنے ، سائٹ ٹریفک کا تجزیہ کرنے اور مواد کو ذاتی نوعیت دینے کے لئے کوکیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سائٹ کا استعمال کرکے ، آپ کوکیز کے ہمارے استعمال سے اتفاق کرتے ہیں۔ رازداری کی پالیسی
    مسترد قبول کریں